
"以前我們像在跑沒有終點的馬拉松。"提起早年間使用其他品牌設備的經歷,郇明禮指著車間里整齊排列的銀色罐體感慨。2016-2019年間,禹王乳業先后試用過五家國產制冷罐,問題清單越記越長:某品牌壓縮機頻繁過熱停機,導致凌晨收奶時溫度失控;某型號焊接工藝不達標,三個月就出現滲漏;更糟的是清洗死角導致微生物超標,整罐鮮奶被迫報廢。
轉折發生在2020年初春。經河北同行力薦,郇明禮抱著試試看的心態采購了1臺新東機械9GRW-6型牛奶制冷罐。"當時就沖兩個細節:激光焊接的內膽能承受85℃高壓清洗,谷輪壓縮機承諾十年質保。"

這臺設備上崗首月就刷新了多項紀錄。在德州38℃的盛夏里,將35℃鮮奶降至4℃僅用2小時,比國標快30%。"關鍵是雙區蒸發板設計,"郇明禮指著罐體內壁解釋,"底面低溫區快速吸熱,側面高溫區防止結冰,就像給牛奶蓋了張智能溫控毯。"
讓質檢部驚喜的是CIP清洗系統的革新。旋轉噴淋球配合36mm圓弧封頭,讓清洗劑覆蓋率從78%提升至99.6%。"以前人工進罐檢查要全副武裝,現在監控屏上就能看到每個焊接點的反光。"郇明禮特別展示了內壁焊縫——Ra≤1.0μm的表面粗糙度堪比鏡面。

三年來,這臺設備交出亮眼成績單:年均故障率0.3次,能耗降低18%,鮮奶菌落總數穩定在5萬CFU/ml以下。較讓郇明禮稱道的是西門子控制系統的"智慧預判":"當電壓波動超過±5%,它會自動調整壓縮機功率,就像給設備裝了防顛簸氣囊。"
2023年6月,禹王乳業第三次采購的9GRW-15型制冷罐即將投產。這款升級版設備采用分置式冷凝器,環境溫度每降低1℃可節電2.7%,搭配的鮮奶輸送泵流量達15000L/h卻保持36分貝靜音。"現在我們的冷鏈車凌晨進廠,再不會被設備噪音投訴了。"郇明禮笑道。
從"中國制造"到"中國智造",新東機械用十年磨一劍的專注,正在改寫乳品冷鏈設備的全球版圖。正如郇明禮在驗收單上的批注:"好設備自己會說話——用穩定的4℃說話。"